一、设备简介:

某电厂#1、2锅炉为上海锅炉厂有限公司设计制造的超高压、中间再热、自然循环锅炉,锅炉型号为SG-480/13.7-M788,四角切圆燃烧煤粉炉,锅炉本体呈“Π”型。#1、2机组分别与2008年10月、11月投产运行。水冷壁材质为材料为SA210C,炉膛四周全部采用Φ60×6mm,光管加扁钢组成膜式水冷壁,管子节距为76mm。冷灰斗角度为55°,如图1。

某电厂“12.17” 1炉水冷壁泄漏非停事件分析报告

图1

二、事件经过:

2018年12月17日13点,#1机组负荷130MW,主汽流量440t/h,给水流量430t/h,,A、B、C磨煤机运行,总煤量67t/h,对外采暖抽汽流量63t/h,对外供汽10t/h,各参数运行正常。

运行巡检人员检查发现#1炉后墙水冷壁15米新增14号短吹处有轻微泄漏声音,立即汇报值长,关闭吹灰器进汽手动门,泄漏声音无变化,判断为水冷壁泄漏。立即汇报新疆省调、公司生产指挥中心,并申请停炉,2018年12月18日15点14分经省调同意,#1机组于与系统解列。

三、漏点描述:

1、检查发现水冷壁后墙A/B层燃烧器(标高15m处)之间,新增14号短吹两根让管之间鳍片出现裂纹,爆口形状长度3cm,宽度2mm(如图),属于典型应力拉裂爆口。

2、第二爆口由于第一爆口泄漏后,高压炉水冲刷管壁表面,致使水冷壁减薄泄漏。

某电厂“12.17” 1炉水冷壁泄漏非停事件分析报告

图1

四、检查情况及原因分析:

(一)检查情况:

1、2012年准东煤改造时增加16台吹灰器,项目由西安热工院总包,负责对口焊接及密封补焊,水冷壁让管由自贡东方气体设备有限公司设计制造。

2、检查漏点至密封盒之间有6cm长鳍片存在单面焊接,并且鳍片焊接凹凸不平。(如图2)

3、现场检查膨胀缝开裂位置与设计图纸不一致,图纸设计上下口均有膨胀缝,但是现场实际上口无膨胀缝,下口膨胀缝长度为44.5mm。

某电厂“12.17” 1炉水冷壁泄漏非停事件分析报告

图2

(二)原因分析:

1、密封盒内鳍片焊接凹凸不平,并且有6cm为单面漏焊,爆口部位为焊缝凸起部位,造成应力集中,导致管子开裂泄漏。

2、预留膨胀缝过短,爆口位置属于让管起弯部位,预留膨胀缝终点在起弯点,在长时间运行过程中产生交变应力。

某电厂“12.17” 1炉水冷壁泄漏非停事件分析报告

图3

五、暴露问题:

1、某电厂各级管理人员吸取兄弟单位事件教训不深刻,责任落实不到位。暴露出某电厂对集团公司防非停工作要求执行不到位。

2、防磨防爆认识不足、工作不仔细,项目策划不全面,未对隐蔽部位列出检查内容。

3、隐患排查工作执行不到位,未能针对兄弟单位出现的类似问题,引起高度重视,采取的措施落实不到位,效果不明显。

4、专业技术管理不到位,防磨防爆台账记录不全面,未能严格执行防磨防爆管理要求,未全面详细记录检查情况,并且留有影像资料。

5、技改过程焊接质量把关不严,部分鳍片单面漏焊,遗留问题未能及时整改。

6、防磨防爆人员技能水平不足,在检查过程中明显缺陷未能及时发现。

六、采取的措施:

1、某电厂各级管理人员认真学习、落实集团公司防非停工作会议精神,对会议精神再部署、再落实,确保完成“迎峰度冬”工作任务。

2、更换的管道进行光谱分析,壁厚测量,割除原有密封盒内的鳍片,用浇注料密封。

3、吸取此次泄漏教训,利用检修机会对#1、2炉所有吹灰器密封板进行全面检查,更换破损密封护板。

4、根据设计厂家出具的方案,利用检修机会将其他所有水冷壁让管之间的鳍片全部割除,远离起弯部位,鳍片端部圆滑过渡。

5、举一反三排查设备存在的隐患,对人孔门、观火孔、穿墙管、折烟角等受热面鳍片焊接部位制定重点检查计划。

6、加强技改过程质量管理,对于改造过程焊接质量严格把关,完善原始资料,定期开展比对分析,查找设备劣化趋势,提前制定防范措施。

7、细化防磨防爆工作方案,结合机组运行情况,完善防磨防爆内容及标准,提升防磨防爆管理水平。

8、做好防磨防爆人员技能培训,加强对防磨防爆技术标准的学习和培训。

9、提高专业技术管理水平,严格执行公司防磨防爆管理制度,做到防磨防爆工作计划详细、过程可控、台账完善。

相关文章