本文转自:常州日报

自认腼腆的王强是博瑞电力自动化设备有限公司厂内试验工程师,自2019年进入博瑞工作后,便一直在储能产品试验的一线,他是产品从产线到项目一线的最后一道把关人,经由他们科室把关确认后,产品出厂才有“准生证”,得以确保工程现场安全稳定运行以及电网安全。

在同期大多数同学倾向研究领域发展时,王强坚定地选择在一线拓展。“我大学学习的多与低压电器技术有关,直到与储能柜打交道,才开始慢慢积累高压电器和储能基础知识,而调试技能更是在工作后学到的。”在王强看来,任何岗位都能闪光,尤其是解决了问题,成就感更甚。

有一年,王强接到了500兆瓦工程装备的出厂试验,机器先进行元器件功能性验证,看质量是否过关,再跟图纸看接线,然后在测试平台模拟运行。这是一个海外项目,时间十分紧迫,留给试验的时间只有一天,当时产业链供货配套企业送来了一组箱体,可检验的第一台就出现异常,接线接反了,器件质量也不稳定。王强记录下异常,归类问题以及可能导致异常的因素,与此同时,程序部分也出现情况,装备组连夜排查,发现了10多个异常。那次,王强一直忙到第二天早上,而后又马不停蹄到供货企业开了复盘会议,进行技术交底,尤其是一些共性问题,当场提供解决方案。此后他也在工作中关注着供货企业的质量情况,经过几次技术交底,该企业的产品质量明显提升。

“能源柜的试验就和阅卷一样,当我关注某个器件接线异常率过高,就会在我的错题本上留痕,此后送来试验的柜体会有针对性的查看接线情况。”王强曾针对不同供货企业不同型号的柜体按图索骥,果真就查出装配方向的错误,设备接入电源时,端口提得过近,火线和零线容易碰线造成短路,后来王强就想了个方案,通过工装插入端口,避免接线情况。时至今日,随着供电方式的进一步提升,通过源头供电彻底解决了碰线短路的情况。

试验中爱思考问题并且提出有建设性的意见,是王强在岗位上的常态。比如原本电池舱试验是需要采用汽吊的方式进行,将电源线从箱体底部接入,后来王强发现公司的场地有限,根据他的观察箱体侧面有两个被堵住的洞口。“我想开通侧面洞口,改变电池舱试验的接线方式,是不是也能完成试验工作。”王强向公司申报了这一情况,后经企业综合评定,采纳了他的改造建议,如此一来,每一台电池舱能节省约5000元汽吊成本。

2022年,王强走上了技术管理岗位,负责试验工程师新员工培训,他还总结了出一套体系操作指导文件,通过操作标准化,减少误操作的损失。“这都是一线工作积累的经验,形成异常率的标准化文件,去年产品异常率减少了一半,整体产品质量得到提高。”企业负责人说。

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