摘要:相比改造前采用计量桶预先计量——定时人工手动开阀泵料——观察刻度停止泵料的料液输送控制方式,该项目将手动闸阀更改为电磁自动阀,并配备控制柜设置工艺参数,集成料液自动化控制系统,优化管理,大大降低了员工劳动强度,更提高了工作效率。它是继硫酸系统改造后又一个成功设施技改,两者联合,基本形成了酸解车间整体料液输送流程的自动化控制体系,也成为了厂内员工津津乐道之事。

“我们车间的硫酸系统,自从改为自动阀直接泵送进酸解锅,操作比之前方便很多,现在我们只要在酸解楼控制室点动按钮就可以,再也不像以往那样,在酸解楼跑上跑下啦。”

“是啊,有了这些自动化控制系统,我们的工作效率也提高了,希望在厂内更多地方也进行这样的改造。”

自动化泵送酸解工艺水控制柜

近日,随着反复的系统校验和调试,钛白粉厂酸解车间完成了浓尾水、环保回收液、低度水、回锅水以及喷淋液多种工艺料液输送自动化控制系统的升级改造。它是继硫酸系统改造后又一个成功设施技改,两者联合,基本形成了酸解车间整体料液输送流程的自动化控制体系,也成为了厂内员工津津乐道之事。

该项目充分汲取硫酸系统技改的工作开展经验,从4月起,历时10天,完成闸阀更换,设施安装,控制柜工艺参数设置以及计量调试工作。目前,项目正式投入车间流程使用,经多个班次的运转跟踪,可满足工厂对料液泵送计量,时间节点控制及工艺技术管理指标的有效性要求,并整体上收效很好。

相比改造前采用计量桶预先计量——定时人工手动开阀泵料——观察刻度停止泵料的料液输送控制方式,该项目将手动闸阀更改为电磁自动阀,并配备控制柜设置工艺参数,集成料液自动化控制系统,优化管理,大大降低了员工劳动强度,更提高了工作效率。同时,减少了料液计量中桶体和料液输送的诸多管道架设,简化了员工以往频繁手动闸阀调节操作,为此增大了工作活动空间,减少了跑冒滴漏现象,进一步改善了员工的工作环境。

编辑:李兴军

监制:黄旭胡

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