在哈爾濱空調股份有限公司,說起一分廠車工組組長高立華,知名度特別高。他曾獲得過第28屆、第29屆哈爾濱市勞動模範,第11屆黑龍江省勞動模範,2008年全國機械部勞動模範以及2015年全國勞動模範。在數不盡的刀頭、成千上萬噸的鐵屑裏,記載着他流過的汗水和傾注的“工匠精神”。

企業奉獻30多年

他始終沒離開過機牀

高立華1985年7月畢業於哈爾濱市機械局技工學校,在機械加工行業技術工人斷檔的情況下進入企業。爲了能夠迅速掌握車工技藝,他白天跟着師傅學藝,邊看、邊問、邊幹,在車牀旁反覆實踐;晚上回家後仔細回憶學過的技術,並參考工藝學等有關書籍,反覆比較、反覆思考。通過刻苦學習,努力鑽研,他很快掌握了精湛的車工技藝,成爲同行中的佼佼者。在同學不斷轉行、轉崗的情況下,他一如既往地選擇了心愛的機牀。

高立華憑着做事嚴肅認真、專心致志的態度,憑着幹一行愛一行、幹一行幹好一行的精神,紮根企業,奉獻工廠,一干就是30多年。

一次技術小革新

爲公司節約10萬元

在一線工作30多年中,高立華不僅能獨立操作鑲片機、車牀、銑牀、數控機牀、繞片機等多種機牀,而且所加工的零件合格率爲100%,優質率達到了98%以上,連續多年被公司評爲質量信得過個人、質量聯檢中的免檢操作者。

825翅片管鋼管材料是一種鎳基合金鋼,是近幾年來國內煉化企業在高壓加氫空冷器上採用的新材料,它材質特殊,比不鏽鋼材質的鋼管還要硬。高立華在825翅片管加工過程中發現加工使用的刀片磨損嚴重,並且鋼管上的刻槽也非常淺,翅片容易鬆動,無法保證產品質量。高立華確定了改進方案,經多次研究、論證、摸索,利用一個月時間進行了實踐,在更換刀片、調節加工速度、提高切削液溫度等多種方案中,最終確定了提高切削液溫度方案,並進行了試驗。將切削液的溫度進行了調整,從9℃開始,每2℃遞增,最後將溫度設定在17-18℃,減少了刀片的磨損,確保了產品質量,一年可爲公司節約成本十幾萬元。

關鍵部件國產化

一臺設備就省300萬元

高立華選定一個機牀陪伴一生,不改初衷。2010年,隨着公司訂貨量的增加,鑲片機的生產任務更加繁重,而且要求更高。原有的單L和雙L繞片加工機組加工出來繞片管最高工作溫度爲150℃,軋製型翅片機組最高工作溫度爲280℃。但當時新的市場需求是翅片管的工作溫度要滿足350℃,這就需要採用鑲片式翅片管,而加工這種產品的設備沒有國內生產的,均爲進口設備,價格昂貴、採購週期長,且存在售後服務不及時等問題。

公司決定自行研製鑲片機設備,實現該設備的國產化。高立華參與了研製並負責設備的調試工作,正是因爲高立華豐富的實踐經驗和對機械加工原理的深刻研究,解決了衆多研製和安裝過程中的問題,使設備按期投入使用,鑲出合格翅片管,滿足了用戶要求,同時爲企業培養了一批設備操作者。一臺設備比進口設備節約300多萬元。

公司自制的鑲片機連接器在使用過程中,要經常擰緊螺絲扣,時間久了,時常會出現問題,連接器需要經常更換,增加生產成本,影響生產效率。由高立華牽頭負責該項目技改,在借鑑國外同類產品的基礎上,研究改進鑲片機連接器。僅用了兩週時間,改進成功,連接器使用壽命大大提高,節約了生產成本,提高了生產效率。

領銜創新工作室

首創技術填補國內空白

熱衷於創新和發明的工匠們一直是科技進步的重要推動力量。由高立華領銜的哈爾濱市高技能人才(勞模)示範性創新工作室,於2018年開展了“石化空冷器雙絲堵成套技術研究與應用”項目的研究和實驗,在研製過程中,高立華同公司技術人員一起不斷探索、反覆試驗,通過改變密封面的位置,增加了壓縮堵,使螺紋絲堵與墊片不直接接觸,減小了絲堵在擰緊過程中壓縮堵與墊片的相對運動,降低墊片的環向移動。相對於傳統的單絲堵形式而言,這種產品可提高絲堵密封的穩定性、安全性,大大減少了因絲堵密封穩定性問題導致的泄漏。

高立華的這項研究與應用,被黑龍江省總工會評爲2018年度全省職工優秀創新項目二等獎,並獲創新補助資金20萬元。雙絲堵密封型式技術成爲國內首創,技術水平國內領先,填補了國內空白。依託該項目,哈空調公司已與浙江石油化工有限公司、河南百優福生物能源有限公司、福建聯合石油化工有限公司分別簽訂了訂貨合同,合同總價爲9180萬元。未來,該項目可在國內石油煉化行業廣泛應用。

高立華有一種信仰,是製作精品;高立華的眼裏有一種神情,叫堅定不移;高立華的手上有一種功夫,被稱爲“機器醫生”。

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