中工網訊(中工網記者 彭冰 通訊員 譚欣潔)“罐體液位已經達到90%。”“收到,收到,液氮可以外送裝車了。”10月20日,吉林石化化肥廠合成氨車間空分單元現場,工藝師關鵬正在指揮新一輪的液氮裝車工作。

圖爲吉化化肥廠合成氨車間關鵬正在檢查設備運行狀況

原來無用的副產品液氮,一躍成了創效的“富產品”,年增效益98萬元,關鵬越想心裏越美。

吉林石化化肥廠合成氨裝置空分單元主要產品爲氧氣和氮氣,作爲中間副產品的液氮,原設計是經加熱後一部分爲液氧泵提供密封氣,另一部分則匯入裝置氮氣管網,再有多餘的只能排放處理。

“想什麼辦法,把這浪費掉的液氮換成真金白銀呢?”作爲主管工藝師,關鵬那段時間是主控、現場、辦公室三點連線,主控收集全天主冷液位與室外溫度對應變化情況,現場管廊跨步丈量位置,辦公桌前寫寫算算……

詳盡的數據分析,紮實的調研支撐,關鵬的理論設想一步步實現:氧泵密封氣有了代替氣源,檢修消除了補充低壓氮氣管網的安全隱患,今年7月份一臺30立方米的白色液氮罐安置就位……一道道難關被攻克,副產品被白白浪費掉的弊端成功消除,隨着裝置副產液氮首次作爲產品裝車外賣,成功開闢了合成氨裝置新的經濟增長點。

可本該最開心的關鵬卻仍舊一臉嚴肅。原來,工廠給車間的任務是三天外賣一車液氮,可每班液氮產量有限,離工廠要求還差一半。

關鵬沒有打退堂鼓,組織5個班組的7名主控和3名技師專家,針對如何提高液氮產量和減少液氮充裝損耗成立了攻關小組,並在班組間開展小指標競賽活動。

“重點應該優化冷箱板式換熱器的冷熱端物料配比。”

“我想應該找到冷量損耗和製冷量的平衡點。”攻關小組成員積極獻計獻策。

“通過多次測試和優化調整,我們班的液氮產量提高到4立方米”公司首席技師何雲鑫一語激起千層浪。

“看來達到工廠要求有希望啊!”關鵬乘勝追擊,總結大家經驗,針對液氮極易汽化的特性,在充裝工藝控制和保冷上不斷下功夫。液氮罐充裝壓力從0.1兆帕優化到0.35兆帕,液氮損耗由2.2立方米降低到1.2立方米,裝車金屬軟管由2米減短至1.5米……別小看這小小的半米之差,裝車時間縮短了整整15分鐘,減少液氮損耗0.5立方米。

“現在,三天一趟液氮裝車外賣妥妥實現。感謝大家的辛苦付出。”關鵬自掏腰包,帶攻關小組的成員們狠狠在飯店“搓”了一頓,餐桌上的氣氛可跟整日裏打交道的低溫液氮是兩個極端,那叫一個“燃”!

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