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一輛春蘭125-5改進型摩托車行駛約4600多萬公里,一次更換曲軸箱機油,在擰緊放油螺塞時用力過大,不慎將曲軸箱M12螺紋擰壞。更換曲軸箱組件後復裝,曲軸箱內發出異常聲響(原來運行聲音一直正常),幾度分解、復裝發動機,始終確定不了故障根源。

最後,維修人員只得將一臺廢置的摩托車上的(因其它原因無法修理、曲軸箱內聲音正常且零件齊全準備返回工廠的發動機)曲軸箱分解,取出裏面的曲軸、變速器、換擋機構等零部件,裝配到故障發動機上。啓動摩托車,曲軸箱內仍存在異常聲響。

阮工走市場:摩托車曲軸箱頑固異響,原因卻是不規範的拆裝操作!

當我走訪浙江金華摩托車市場時獲知這個信息,來到現場幫助維修站分析判斷故障起因。維修人員將故障車啓動,稍作暖車後,緩慢加大油門,只聽見曲軸箱內發出異聲,似乎像炒蠶豆的“咯咯”聲。

反覆詢問維修人員更換曲軸箱零件的全過程,看到維修工也是有修車多年的樣子,絲毫不懷疑他們的操作水平有什麼問題。

在隨意聊天時,不經意間得到一個意外信息。就是用戶當時有急事要辦,於傍晚時分將摩托車送來維修站並催促連晚加班完成。在詢問維修工的有關細節時,他們終於說出了實情。第一次分解曲軸箱是當天晚上,以後幾次的分解都是因爲白天事情太多,全部在晚上完成分解復裝的。

阮工走市場:摩托車曲軸箱頑固異響,原因卻是不規範的拆裝操作!

由此,可以初步判斷:該故障車分解更換復裝曲軸箱,都是在晚上完成的,除了人疲勞之外,時間都較爲倉促。也是不可忽視的因素之一。

分解曲軸箱更換零部件在維修作業中本來就不太多,操作過程中難免有點手忙腳亂。最關鍵的是,曲軸箱內有許多孔,分別安裝有各種型號的軸承、曲軸、變速器主軸、副軸齒輪、撥擋軸、換擋鼓、啓動杆軸,部分發動機還裝有平衡機構,這麼多軸和孔的配合需要有非常嚴格的位置度要求,這就是衆所周知的“一面兩銷定位法”。

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從技術角度來說,曲軸箱內所有銷及軸與孔的間隙越小越好。但所有的銷和軸都存在徑向跳動問題。這就要求曲軸箱內的所有零件軸孔位置度精確,尤其對鋁合金製造的曲軸箱的緻密度提出更高的要求。這二項都直接影響曲軸箱內零件的運轉質量和聲音。

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分解曲軸箱,仔細檢查,發現曲軸箱內部的加強筋略少,將該故障車左右曲軸箱放到電子秤上與正品曲軸箱進行比對,重量竟然相差50多克。這充分說明該故障車曲軸箱鋁合金鑄件緻密度較差,顯然屬於僞劣產品。

再加上分解曲軸箱時,由於時間倉促未按規定的程序擰鬆螺栓,使其之結合面產生變形,曲軸箱各軸孔位置度產生偏差,超過了各軸承的遊隙,最終導致曲軸組件、變速器齒輪的支撐軸承產生異常聲響,即使更換全部零件也無法消除。

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更換正品曲軸箱組合,精心復裝所拆零部件,啓動摩托車,發動機運轉聲音恢復正常,確認故障排除。

從技術要求上說,分解曲軸箱必須等待發動機充分冷卻後才能分解。拆卸緊固曲軸箱合其它機體螺栓時,必須遵循按序先松小直徑螺栓、後卸大直徑螺栓,並分2〜3次鬆開的原則:即預先將每根螺栓先鬆開1/4圈,並採取對角線方向從外到內依次擰鬆。

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如1只M6螺栓全部鬆開再去擰鬆其它螺栓或隨意方向拆卸的話,易使曲軸箱結合面產生不同程度的變形。

同樣道理,在復裝曲軸箱時,也應遵循從標有最小號碼的螺栓開始,尤其注意先擰靠近二隻定位銷方向的螺栓,並採取對角線方向從外到內分2〜3次依次擰緊。

曲軸箱定位銷周圍的密封膠很多,在分開曲軸箱時容易使定位銷受傷,定位失準,難以確保曲軸箱內各種軸的位置度。

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若曲軸箱結合面的密封墊餘屑清除不乾淨,新的密封墊片覆蓋在上面,形成此處不平整,不同程度的影響了曲軸箱結合面的平面度,同樣會影響曲軸箱內各軸的位置度。軸的位置度一旦失準,只要超過軸承的遊隙,曲軸箱內的各種運轉零件同樣會發出異常聲音,望大家維修時予以高度重視。

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